上周五,我们第三党小组按照月度计划,搞了一次“车间技术攻坚,党员先行”的专题实践活动。地点就在咱厂里那个老出毛病的二号生产线。活动目的很简单,不整虚的,就是把学习会和现场干活结合起来,看看咱们党员在具体难题前,到底能不能顶上去。
早上八点半,小组八个人,一个不落,全到齐了。组长老张开头没讲大道理,直接摊开一张图纸,指着上面用红笔圈出来的几个点:“就这儿,传动部件异常磨损,维修班报上来三次了,常规法子效果不大。今天咱们的任务,一是现场再‘会诊’,二是争取拿出个改进的实在方案。”说完,工具一分,大家就跟着技术骨干、党员小王进了车间。
生产线上机器轰隆隆转着,说话都得靠喊。老张带着我们几个,顺着生产线一点点摸,趴下身子看底座,踮着脚查悬挂。油污沾了满手,噪音吵得脑仁疼,但没人往后退。小王拿着检测仪,一边测数据一边解释:“你看这个振动幅度,超了标准值快一倍,长期这样,连带轴承都得坏。”老师傅李党员,闷不吭声地围着部件转了好几圈,抹了把汗说:“我看不单是安装问题,这个结构设计上可能就有先天不足,受力不均匀。”大家你一言我一语,平时学习会上的理论,什么“精益生产”“技术革新”,这时候全成了嘴里蹦出来的具体零件和操作步骤。
实地看完,转战到旁边的临时会议室——其实就是车间休息室。桌子一拼,图纸一铺,水都没顾上喝一口就开起了“诸葛亮会”。争论挺激烈,有人认为得换材料,有人主张改结构。搞工艺的小赵党员翻出手机里的论文资料佐证,负责记录的小刘飞快地记着要点。吵归吵,目标都是一个:怎么把它整好。综合了各方意见,形成了一个初步的优化方案:在现有结构上加装一组辅助支撑件,先做局部加固测试,同时申请对下一代部件进行重新设计评估。方案具体到谁去联系加工、谁写测试报告、谁跟踪数据,分工立马就明确了。
活动快结束时,老张总结了几句:“今天这汗没白流。党员作用,不是说出来的,是在这种具体事里干出来的。方案行不行,还得实践检验,接下来一个月,咱们就按分工钉死了,把这个‘钉子’拔掉。”大家手上都黑乎乎的,脸上却都有股劲儿。回办公室的路上,还能听见有人边走边比划着讨论技术细节。
这次活动,没摆拍,没套话,就是扎进问题里。它让咱们小组的人心更齐了,都知道劲儿该往哪儿使。是不是真能促进发展,就看接下来方案落实得怎么样,二号生产线的故障率能不能降下来。咱们都憋着一口气,等着看结果呢。